匠心换“管”调“机”保畅通 精修细检护安全——公司锅炉关键部件更换及冷渣机调整工作圆满完成
锅炉作为生产运行的“心脏”,给煤机落煤管、冷渣机下渣管是保障燃料输送与废渣排放的核心通道,冷渣机作为废渣处理关键设备,三者运行状态直接关系到锅炉机组的稳定性、安全性与能效水平。为彻底消除设备长期运行带来的磨损、腐蚀、参数偏移等安全隐患,确保后续生产工作平稳高效推进,公司精心部署、精准施策,圆满完成了给煤机落煤管、冷渣机下渣管全面更换检修及冷渣机专项调整任务。
此次工作启动前,技术装备部牵头开展全方位前期筹备:组织专业人员分别对1#2#冷渣机下渣管道的磨损程度、接口密封状况,以及冷渣机的传动系统间隙,等关键参数进行细致检测;结合设备参数与生产需求,精准选型适配性更强、耐磨性更高的优质管材,制定冷渣机针对性调整方案与管道检修方案、安全应急预案,明确分工职责、施工流程与质量标准,确保每一个环节都有章可循、有据可依。同时,对作业团队开展专项安全培训与技术交底,重点强调高空作业、动火作业、设备吊装、机械调试等关键环节的安全规范,筑牢安全防线。

作业过程中,全体施工人员秉持“安全第一、质量至上”的原则,迎难而上、高效协作。面对给煤机落煤管安装空间狭窄、对接精度要求高,冷渣机下渣管重量大、拆卸难度高的挑战,施工团队采用专业吊装设备与精准测量工具,严格按检修方案分步实施,从旧管拆卸、接口清理、新管定位到密封焊接、压力测试,每道工序精益求精;针对冷渣机调整的高精度要求,技术人员运用专业检测仪器实时监测数据,对传动同步性、冷却系统压力、排渣均匀度等进行精细校准,全程旁站监督,及时解决施工与调试中出现的各类问题,确保新管道安装牢固、密封严密,冷渣机运行参数精准达标。
经过数日连续奋战,新的给煤机落煤管、冷渣机下渣管顺利完成更换,冷渣机调整工作同步收官并通过严格验收。更换后的管道彻底解决了原有管道漏煤、漏渣、堵塞等问题,优质材质与精准安装有效提升了燃料输送效率与废渣排放稳定性;调整后的冷渣机冷却效率、排渣流畅度显著提升,设备运行振动与能耗明显降低,整体减少了后续维护成本,为锅炉机组长周期安全稳定高效运行奠定了坚实基础。

此次工作的圆满完成,彰显了公司对设备安全与运行效能的高度重视及精细化管理水平,也展现了作业团队“敢打硬仗、善打胜仗”的专业素养与责任担当。下一步,公司将持续强化设备全生命周期管理,定期开展设备巡检与维护保养,以更严标准、更实举措防范化解各类安全风险,为公司高质量发展提供坚实可靠的设备保障!